Datum: 3.07.2007
Zeit: 19.00-21.30
Ort: Uetikon Schiffstation –3.8m
Pilot: Dominic, Michi
Ziel: Test des Tiefenmessers und der neuen Steuerung
Beschreibung:
Einwassern bei Schiffstation Uetikon, Fahrt entlag des Stegträgers. Tiefe bis 2m
Manuelles ausbringen zum vorderen Pfosten und Tauchfahrt bis zu einer Tiefe
von 3.8m. Besondere Ereignisse viele Fisch und eine durch Umweltverschmutzung liegengelassene Bierflasche entdeckt.
Das ROV reagiert schnell auf die Signale, zeitweise Ausfall des Steuer-PC, manueller Reboot löst das Problem.
Technisches:
Bei „5“ nur Vor-Motoren auf Null stellen, oder mit „5“ beide Motoren auf gleich Leistung setzen.
Reboot des PC’s notwendig.
Batterieleistung des Anzeige-PC zu schwach.
Schwimmer am Kabel müssen wegen der Gefahr durch festhaken, eine runde Form bekommen.
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